钢厂消息
本钢多项质量攻关取得突破性进展
2008-12-29 08:40  浏览:985

今年,本钢以降废减损、提质增效为重点,大力开展质量攻关,目前已有多项质量攻关取得突破性进展:111月份,铁水一级品率累计完成77.82%,同比提高9.17%;特钢材成材率94.21%,同比提高1.14%;冷轧厂综合成材率92.95%,同比提高0.15%;冷轧厂普碳B级率76%,同比提高9.46%;二冷轧成材率93.98%,同比提高1.26%

    
为进一步提高工序产品质量,本钢今年的质量攻关工作重点围绕供炼钢铁水一级品率质量、特钢产品实物质量、热轧1700成材率、供冷轧料实物质量、冷轧综合成材率、普碳B级率、二冷轧成材率等内容展开。

    
在特钢产品实物质量攻关中,针对特钢材由范围定尺逐步过渡为齐尺交货,影响成材率1%的情况,他们对矩形坯原料的断面尺寸和长度进行跟踪,并对不合格的原料进行标定,及时反馈给炼钢厂,并建议特钢厂生产规格、长度相匹配的钢材,减少钢材因定尺长度不够造成的短尺废品;控制生产过程的轧制稳定性,减少勾头弯、切头、切尾量;与特钢沟通优化定尺材的原料长度,修改定尺材原料供料标准等。

    
在热轧1700成材率攻关中,重点关注铸坯原料秤运行情况,及时进行标定。同时,实施了提高轧制过程稳定性、优化飞剪切头尾参数等措施。

    
在供冷轧料实物质量攻关中,为提高供二冷轧原料的实物质量,由质管中心牵头,责成热轧厂重点负责提高宽度、终轧温度、卷取温度命中率工作。同时,质管中心严把表面质量检查、判定关,不满足供料要求的一律不进入冷轧工序,有效地减少了隆起、铁皮等实物质量缺陷,使通卷性能明显改善,二冷轧降级率降低到1.05%

    
在冷轧综合成材率攻关中,进一步对热轧原料进行减宽,以减少切边量,提高成材率;监督工艺规程和操作规程的执行情况,控制好各项工艺参数,尽量减少切头、切尾;监督设备运行情况,减少小停次数,降低由于频繁启动和停车造成的废品。

    
在普碳B级率攻关中,加强对冷轧原料的质量管理,在热轧装车发货前对钢卷进行逐卷检查、确认,进一步提高原料质量;在冷轧工序对不合格的原料执行轧前退料,并定期将原料和成品质量情况反馈给热轧厂;加强对热轧工序生产冷轧料的过程控制,保证轧制周期,并监督酸轧机组拉矫机和延伸率的功能投入情况,有效地促进了产品实物质量的提升。

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