钢厂消息
济钢第一炼铁厂二月份降成本552万元
2009-03-19 08:30  浏览:942

市场严寒使降本增效成为当前钢铁企业的工作主线和重要目标。在春寒料峭的二月份,济钢集团第一炼铁厂坚持对标挖潜,抓大促小,加大经济料配比,动员每一个人,深挖每一个点,以点带面,全面推进,实现了生产的高效低耗,全月共降低成本552万元。

    
面对济钢集团公司调整后的成本指标和技术指标,第一炼铁厂进行了系统研究,层层分解、层层落实,设立了原料炉料结构、指标优化、动力费用、可控设备维护费用、生产运行费用五个专项督导小组,动员广大职工坚定市场不景气,我们要争气;市场滑坡,精神不滑坡;市场不能改变,生产成本可以改变的信心和勇气,进一步明确了降成本的努力方向和工作着力点。

    
对标挖潜求突破。该厂派出考察组对九阳、泰钢、永丰三家钢铁公司的生产指标、低品质烧结矿使用的比例、优化配加辅料等进行典范借鉴,对标挖潜,并召集技术骨干对原料、炉料结构分析论证经济料的最佳配比,将两台60烧结机的经济料由45%调至55%;三台120烧结机的经济料的配比由40%调至47%

    
抓大促小机制活。该厂坚持抓大即原燃料结构优化和经济料冶炼,促小即从细节做起,点滴节约控制成本。五个督导组切实建立了高效联动机制、科学评价机制、考核奖惩机制、定期汇报和通报制度五项推进机制和保障制度,按照公司降成本计划实施成本倒退核算,逐月分解,开展每周一次的经济性论证,技术指标分析,不断推动活动向纵深开展,做到了车间科室领导、班组长、岗位员工的三落实

    
经济冶炼应变快。采取中和料造堆并迅速改用相对硅高铝低经济矿、改变单配料、提烧结矿中SiO2等手段,控制并稳定了烧结和高炉炉渣中的Al2O3。针对烧结矿转鼓降低,小粒级升高的异常,迅速改变烧结机操作参数,既保证了烧结矿烧成,也没有降低经济矿配比。在炉前则采用规范化法、目的树法,以焦比、煤比等指标为切入点,以班组对标擂台赛为载体,控制富氧,调整高炉操作制度等措施,不断优化各项技术指标。高炉入炉焦比降低到了390~400kgt,综合焦比由1月份的531kgt降低到505kgt左右,在煤比降低的情况下,毛焦比降低4kgt

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