钢厂消息
铁煤集团大转角工作面安全顺利回采
2010-03-19 09:15  浏览:899
    铁煤集团积极探索、创新回采工艺。近日,在晓南矿通过采用扇形回采工艺,使目前国内最大转角工作面实现安全顺利回采。 
 
    铁煤集团晓南矿始建于1971年,1980年正式投产。经过30余年的开采,目前,矿井上水平可采储量仅为2千余万吨,并且地质构造复杂,多为不规则小块段。因此,针对不同地质构造,科学合理地运用生产工艺来提高资源回收率、延长矿井服务年限,对晓南矿这样一个“高龄”矿井来说尤为重要。
 
    目前,该矿正在回采的西三707不等长转角工作面,如果按传统采煤工艺设计,需要布置成毗邻的3个小块段工作面进行逐一开采,不仅浪费人力、物力,而且也会给矿井生产带来诸多安全隐患。为此,晓南矿工程技术人员在采区设计时,打破传统思维束缚,大胆提出了将三个小工作面联合布置成一个大工作面的设想,工作面合并后储量提高至173万吨,并且减少了设备搬家倒面次数,极大地减轻安全压力。而此设想需要解决最大的难题就是工作面在运顺侧进行75度转角开采,这在国内采煤史上尚无前例。
 
    工作面扇形开采所面临的困难很多:运顺侧运输设备布置困难;因转角两端为两个不等长的工作面,由170米工作面转至190米工作面,转角过程中需要不断加长工作面,进行支架对接,施工工序繁杂;在转角过程中,支架要不断调整,反复支撑顶板,顶板极易破碎,不利于管理;回风三角点始终处于不动状态,煤炭自燃倾向性较大。
 
    工作面在进入转角前,晓南矿进行了大量的可行性论证,召开多次专业会议,反复研讨转角开采的技术方案,预测可能发生的各种问题,制订了最可行的安全技术措施。
 
    经过前期充分准备,2009年5月20日,工作面正式开始出煤,今年2月末按计划如期进入转角阶段。
 
    在转角过程中,晓南矿首先对运顺皮带机进行了改造,把4部刮板运输机铺设到改造道内进行生产过程中的运输,并且工作面内加设了20组推拉缸,防止工作面运输机蹿动。与此同时,这个矿重点加强了改造道内和工作面后半部区域的顶板治理,通过铺网、打锚杆、铺钢丝绳、提高锚索密度等方法,防止了顶板冒落。利用地面泵站与井下移动泵联合抽采的方式,加大瓦斯抽放力度。采取向工作面前后三角点采空区以及相邻的西三708采空区充填河沙、注氮气、撒阻化剂等措施,防止自燃发火发生。工作面过转角期间,该矿各级管理人员实行24小时跟班作业制,保证及时发现问题,现场解决问题。
 
    目前,晓南矿西三707工作面转角已经成功推进30多米,转载机按预定位置整体推移至运顺改造道内,这标志着大角度扇形回采工艺取得了阶段性成果。按照目前的工程进度,预计5月末可完成工作面转角阶段的回采。通过采用大转角扇形回采工艺,比传统工艺少掘巷道356米,多回采煤柱70米,增产6万5千吨;减少两次设备搬家倒面,预计直接创效达2000余万元,并为日后采用大角度扇形回采工艺积累了宝贵经验。
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