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迁钢氧气生产消耗实现动态平衡
2008-09-12 11:53  浏览:1036

    迁钢公司在确保供氧系统平衡的前提下,进一步开展科技攻关,使氧气放散率不断取得新突破,实现了氧气生产消耗的动态平衡。今年18月氧气平均放散率为6.976%,平均每月氧气放散率较上年同期降低1.658个百分点,创出历史新低。

    长期以来,受机组状况和用户需求量不稳定等因素影响,迁钢氧气放散率居高不下。为解决这一问题,各部门、各分厂强化能源管理,加强部门间生产协调,优化生产节奏,挖掘节能空间,实现了氧气生产消耗的动态平衡,使氧气放散率逐步降低。

    用氧大户的炼钢分厂,其生产冶炼节奏的均衡性直接影响氧气放散率的控制,而炼钢吹炼的时段性和制氧生产的持续性的不均衡,给氧气放散率控制工作带来了诸多困难。针对这一问题,他们制定出两套实施方案:从日常统计数据中分析探索炼铁、炼钢气体使用规律,掌握每天炼钢生产计划和铸机生产情况,实时监控转炉的吹炼时间,控制冶炼节奏,避免集中吹炼,以保持用氧的均衡;随时根据趋势曲线监视氧气的压力变化,调节液氧泵启停,确保在满足生产的条件下,不放散氧气。而在炼钢铸机停浇、生产准备或等铁时,则及时通知两座高炉增加富氧用量,合理安排制氧机组生产负荷,减少氧气放散。严格测算,精密组织,制氧分厂提高两套空分的液氧泵后压,进而增加了球罐的使用容积,有利于进一步降低氧气放散率。炼铁分厂通过精心维护,不断加强对送风系统的日常监测,使高炉炉况长期稳定顺行,确保送风系统安全,为接受高富氧率创造了良好条件,实现了富氧与大喷煤的有效结合,提高了高炉冶炼强度。

 

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